【摘要】探索适合高瓦斯矿井、煤层透气性差的掘进工作面瓦斯治理方法,是当前煤炭安全生产亟需解决的问题。本文结合煤矿掘进工作面现场,分析了掘进工作面的瓦斯来源,在此基础上提出了相应的瓦斯治理方式,旨在为同行提供参考。
【关键词】煤矿;掘进工作面;瓦斯抽放;长钻孔
引言
我国的煤炭储量位居世界第三,含煤地区的面积约有50多万平方千米,且我国的一次能源消耗中,煤炭始终保持在70%左右。同时我国煤矿的事故死亡率也较高,百万吨死亡率为0.03%。各类煤矿安全事故中以瓦斯事故最为严重。随着我国煤炭进入深部开采,煤层的透气性也越来越低,当掘进工作面对煤层产生工程扰动时,赋存于煤层中的瓦斯会从吸附状态变为游离状态,瞬间释放出来,导致掘进工作面的瓦斯含量迅速超限,极易产生瓦斯爆炸、进而导致煤尘爆炸。仅仅依靠传统的通风机局部供风来风排瓦斯,已经不能适应当前的煤矿掘进生产需求。探索出适合高瓦斯矿井、煤层透气性差的掘进工作面瓦斯治理方法,是当前煤炭生产企业和科研院所的重要研究内容。
1、工程概况
某煤矿矿井年生产能力为300万t。矿井主采煤为13#层煤,厚3.5~5.5m,平均4.8m,煤层地质结构较为简单。矿井开采到500m以下,矿井的瓦斯涌出呈现出积聚的增加,目前
矿井的绝对瓦斯涌出量在42m3/min左右,并呈现出日益增加的趋势。矿井开采过程中未出现过煤与瓦斯动力现象。呈现东高西低的特征,瓦斯压力0.35~1.48Mpa,煤层透气性系数1.11~4.66m2/MPa2d,属于可抽煤层。
工作面以南为尚未开采的实体煤层,以西为1504采区巷道,以东20m为井田边界,位于-760m水平,回风顺槽掘进巷道位于南翼二采区,工作面走向长度为689m,倾向长度为198m,巷道设计规格为4500×3500mm,净断面为15.75m2,煤层倾角为6~11°。煤层瓦斯的相对涌出量为7.74m3/min,绝对瓦斯涌出量为14.5m3/min,属于高瓦斯区域。
2、回风顺槽掘进工作面瓦斯来源
掘进工作面的瓦斯涌出呈现出一种非线性的涌出,受到煤层地质瓦斯含量,掘进方式(如爆破作业,掘进机作业等),地质构造(断层,褶皱等)等多种因素的符合影响。就其瓦斯主要来源,主要是来自以下两个方面:本掘进层掘进时的瓦斯涌出,掘进面塑性区周边及邻近层的裂隙瓦斯涌出。
1) 本掘进层掘进时的瓦斯涌出
当掘进工作面进行掘进作业时,不管是爆破方式,还是掘进机作业,都将打破原有的地下应力平衡,对煤层产生工程扰动时,赋存于煤层中的瓦斯会从吸附状态变为游离状态。在掘进工作面狭小的范围内,瞬间释放的瓦斯将迅速提高工作面瓦斯浓度。
2) 掘进面塑性区周边及邻近层的裂隙瓦斯涌出
由于迎头采动的影响,掘进工作面周围的媒体以及顶底板的岩层会产生滑移、断裂,继而形成丰富的裂隙,这些裂隙成为瓦斯涌出的主要通道。掘进工作面前方煤体:在超前支撑压力的作用下,掘进机破煤更加快速,新暴露的煤体中瓦斯迅速释放,易造成工作面瓦斯超限。巷道两侧:随着煤壁瓦斯涌出的衰减,距离工作面较远处,巷道内的瓦斯趋于平衡,瓦斯涌出趋于稳定。
3、掘进工作面瓦斯抽放技术研究
工作面在机、风掘进期间,即進行本煤层预抽瓦斯,在机风两巷沿煤层倾斜方向布置钻孔,见图1。钻孔孔径Φ75mm,孔距3m,钻孔深度:上行孔70~80m,下行孔50~60m。在机、风两巷敷设Φ300mm玻璃钢管形成本煤层抽放系统,在掘进期间进行本煤层抽放。
3.1迎头煤壁预抽放技术
工作面是开采时底板下部煤体释放瓦斯造成迎头瓦斯涌出量大,为解决该问题,采用迎头煤壁抽放方法以减少瓦斯的涌出。在本煤层抽放管末端是安装一根2寸钢芯骨架软管,软管末端连接3台封孔器,利用设备检修时间施工钻孔进行预抽,在工作面施工期间封孔器挂于帮壁即可。施工期间,要经常清理封孔器,避免堵塞现象,瓦检工现场监督要落实;在迎头施工期间要及时关闭封孔器。
3.2挂耳长钻孔抽放技术
1)在巷道两帮施工钻场,在钻场内沿工作面走向方向施工长钻孔抽放瓦斯。首先,长钻孔抽放可减少由煤体涌入巷道空间的瓦斯,降低风排瓦斯量;其次,采取抽放措施后,煤体的瓦斯压力得到释放,可以降低发生瓦斯突出的危险。
2)钻场及钻孔布置:巷道掘进每40m为1个循环,即在巷道两帮每隔50m施工1个钻场,钻场规格为:长×宽×高=6×5×2.2m。每个钻场施工4个钻孔,钻孔施工完毕后采用聚胺脂封孔。钻孔用埋吸管与本煤层抽放管连接,进行24h不间断抽放,钻场及钻孔见图2。
4、结束语
掘进工作面的瓦斯涌出呈现出一种非线性的涌出,而且受煤层围岩环境和开采方式的影响明显,仅仅依靠传统的通风机局部供风来风排瓦斯,已经不能适应当前的煤矿掘进生产需求。迎头煤壁预抽放技术和挂耳抽放技术的相结合,能够很好的解决掘进工作面瓦斯超限的问题。实践表明:采区抽放措施后,降低了掘进工作面的风流瓦斯浓度,减少了瓦斯超限停工的时间,平均瓦斯浓度保持在0.7%左右,工作面煤巷掘进的施工时间比原计划提前了2个月。
查看全文
false